2月7日,记者从有限公司湛江分公司研究院了解到,“文昌油田群剩余油分布及挖潜研究”项目取得重大科研成果。通过对既有水驱油实验方式的创新,文昌13-1油田和文昌13-2油田部分主力油组驱油效率分别提高了24%和58%,采收率预计比ODP设计翻一番。
“这不仅首次建立了适合于文昌油田群的水驱油效率研究的实验配套评价技术,带来了对文昌海相疏松砂岩油藏驱油效率的新认知,也意味着南海西部在老油田挖潜上又迈出了坚定的一步。”有限公司湛江分公司研究院油藏室经理、总师助理雷霄说。
在勘探开发过程中,水驱油效率评价工作对油田群水驱开发的优化和剩余油挖潜等方面都具有重要的参考价值。文昌油田群水体能量充足,主力油组皆依靠天然水驱能量开发。在开展驱油效率研究中,结合实际驱油效率和ODP中传统实验结果之间的差异,项目组在调研和连续5次实验的基础上,首次在南海西部油田进行地层条件下的长岩心水驱油实验。
与短岩心驱替实验的通用方法不同,长岩心水驱油实验将常规的短岩心按一定的排列方式拼成长达1米左右的长岩心。由此,既克服了传统途径中由岩心孔隙结构及端面效应引发的不良影响,能够相对全面地反映地下水驱油的实际情况,也避免了因水驱油效率偏低而造成对油田实际开发效果的低估。此种方式若成功应用至其他油田,油田开发潜力将得到极大提高。
对于水驱油田来说,可采储量总是随着开发进程而不断加深认知。与短岩心驱替方式相比,长岩心可以更加准确地评价油藏开发过程中水驱油效率的变化特征,并通过油藏数值模拟等方法准确地描述剩余油分布,从而令油田潜力进一步实现精确预测。
“地层条件下的长岩心水驱油实验研究成果有助于实现对油田既有开发策略的优化。目前,涠洲12-1油田也进行了相关立项。从长远看,还为确立一套精准而完善的油田潜力开发评价体系、有效防范地质风险打下了基础。”雷霄表示。(记者 李扬 通讯员 裴兵兵)
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