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利用小改小革 降低阀门维修几率

作者: 2014年08月01日 来源:广东水协网 浏览量:
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云硫水厂网格絮凝斜管沉淀池自2011年11月投入使用后,水处理能力提升到5万m³/d,满足了现阶段集团公司主业生产和周边居民生活用水需求。随着网格絮凝斜管沉淀池运行,设备磨合和使用中慢慢出现一些问题,其中以
    云硫水厂网格絮凝斜管沉淀池自2011年11月投入使用后,水处理能力提升到5万m³/d,满足了现阶段集团公司主业生产和周边居民生活用水需求。随着网格絮凝斜管沉淀池运行,设备磨合和使用中慢慢出现一些问题,其中以液动排泥阀排泥操作不方便、故障频繁的现象尤为突出。如何改造排泥阀和相关阀门操作,就成了技术人员攻关的新课题。
  原设计液动排泥阀开关由电磁单向阀通过电脑控制,开阀由动力水冲开闸板;关阀则是断开动力水后,由排泥阀弹簧复位关闭。一旦弹簧不能如期复位时,排泥阀无法关闭,造成沉淀池水从排泥阀底处大量泄漏,必须马上拆开排泥阀,处理故障,才能恢复正常。排泥阀在不断被淤泥、垃圾堵塞后,对阀体内部件影响尤其严重,特别是弹簧在多次遭受到异物极端作用下后,弹簧变长,拉伸弹力受损,关阀时不能回弹;阀杆自闭不灵活,阀杆与下液缸受阻,出现阀门关闭障碍。
  去年6月8日零时,就因一组排泥阀同时不能如期关闭,且制水员夜巡观察不到位,造成絮凝斜管沉淀池泄漏,一次经济损失就达几万元。
  网格絮凝沉淀池排泥阀堵塞,需拆开阀门清理淤泥。排泥阀不能完全关闭,主要是排泥阀内的弹簧损坏、变形,不能复位所致,从而使排泥阀的淤泥和垃圾不能及时排放。尤其维修排泥阀时,制水员需爬下3米多深的阀门井,用工具手动开阀处理阀门,清理淤泥,维修极不方便,安全风险也大。140只排泥阀在使用过程中,基本上每天都有阀门需维修,更换一条弹簧就需近百元成本,增加了供水成本和和制水员的工作强度。
  对比优选排泥阀改造方案。就以上问题,云硫水厂成立专题技术攻关小组,开展以攻克排泥阀易堵易损为主题的小改小革活动。由于沉淀池需每天过滤原水,不能停止工作,无论是利用什么方法改造,都必须确保沉淀池在正常生产。该改造最初有分别有两个方案:
  方案一:更换全部排泥阀,更换全新的阀门固然能解决问题,但这个方法投入费用较大,必然增加成本开支。方案二:以当前集团公司“提质升级,节支降耗”为主题,考虑以最少的投入,得到最大的收益为目的,在现有的设备基础上进行改造。
  技术人员把改造方向定位后,集思广益,经过对多种方法及多种设备性能进行对比,终于找到一种既能保证沉淀池正常运作,又能兼顾排泥阀能正常工作方法。只需稍改变排泥阀控制方法就能达到预期目标。
  排泥阀控制阀门选用。所有的改造必须践行在精简节约的前提下实施,经过模拟和对比两组沉淀池阀门排列方式,决定以改变阀门控制来优化排泥阀开关,选用二位四通电磁控制阀取代电磁单向阀。率先对一组排泥阀进行改造,观察试用效果良好后,再推广使用到所有的排泥阀控制系统。
  电磁单向阀控制改造对比。改造前排泥阀控制,是以一个电磁单向阀控制一个排泥阀来完成操作,两组沉淀池140只排泥阀,必须有140只电磁单向阀来控制。技术人员改变液动排泥阀控制方式,利用二位四通电磁阀替换电磁单向阀。每只二位四通电磁控制阀可控制2-3只排泥阀,即每组(5只)排泥阀由2只二位四通电磁控制阀控制,较原来一只电磁单向阀只控制一只排泥阀更简单直接。
  通过对一组电磁阀改造后,在试运行阶段中,技术人员根据水质浊度变化,在规定时间内操作排泥阀,根据二位四通电磁阀的运转情况来看,调整排泥阀排放时间,取得较理想的排泥效果。从而证明,以二位四通电磁阀替换原来的电磁阀是可行的,效果是显著的。
  排泥阀控制改造后的变化。排泥阀控制改造后排放操作更为安全、简便、可靠。开关排泥阀均由动力水控制,特别是关闭阀门时,动力水和弹簧复位起双重保险,达到完全关闭排泥阀。
  利用二位四通电磁阀替换原有的电磁单向阀来控制排泥阀开关,在排泥阀体进气孔和出气孔均安装PC气管,开阀即开启动力水,打开排泥阀芯;关阀即关闭动力水失压,顺利关闭排泥阀。
  改造效果。全部排泥阀控制以二位四通电磁阀替换电磁单向阀工程结束之际,正值原水汛期,原水浊度较以往高几百NTU,淤泥杂质比例大,排泥阀排污次数增加,却没出现排泥阀不完全关闭现象到。实践表明,以二位四通电磁阀替换电磁阀操作是可行的、性能是可靠的、效果是良好的。
  改造投入费用。网格凝斜管沉淀池有1号池和2号池,每个池有14组70只排泥阀,总共140只排泥阀。改造使用了二位四通电磁阀共使用了56只,共3.1万元;PC气管2770元;PPR弯头、三通、直接一批,共4.2936万元;工程改造总造价7.67万元。
  一直以来,我们倡导例行节约,节支降耗,最大限度地发挥设备效率,在不改变整体设备和工艺的条件下,敢于尝试,敢于创新,尽量以少量资金投入改进设备,达到节约成本,降低操作工的劳动强度,是值得发扬的。小改小革虽然没较大的成就,但作为激励技术人员致力技改技革,立足本职作贡献却是一条很好的途径。
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