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胜利油田石化总厂成功完成油品质量升级改造

作者: 2013年12月10日 来源:中国石化报 浏览量:
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检测报告显示,半个月来,胜利油田石化总厂生产出的国4汽油、国3柴油完全符合国家标准,标志着该厂成功完成生产装置大修与油品质量升级改造,15套装置全部实现一次开车成功。“全部一次开车成功,很不容易!”

  检测报告显示,半个月来,胜利油田石化总厂生产出的国4汽油、国3柴油完全符合国家标准,标志着该厂成功完成生产装置大修与油品质量升级改造,15套装置全部实现一次开车成功。

  “全部一次开车成功,很不容易!”石化总厂副厂长罗京广深有感触。因为,今年该厂装置大修时间紧、任务重,新改扩项目多,是建厂以来检修最困难、投资最大的一次。

  产能方面要进行油品质量升级扩能改造,提升技改指标。环保方面要进行一氧化碳锅炉烟气脱硫脱硝改造、双脱装置产品精制。而在安全方面,要检修9套生产装置和6套辅助装置,冷换设备166台,塔、反应器等205台,管道20千米等,同时还要实施110万吨/年重油催化、催化汽油加氢改造等重点项目12项。

  “为了同时做好装置大修与升级改造工作,我们推行一体化管理,实施项目负责制,确保施工质量。”罗京广说。

  大修期间,该厂制订严格详尽的《生产装置开停工方案》和《生产装置检修期间环保管理规定》及考核办法。他们将检修指挥部设在装置现场,及时组织协调物资调配、安全等工作,同时强化承包商管理,按照属地管理原则,确保全方位、全时段监督。

  此外,该厂还聘请125名督察员和监督员,对全厂每个项目从原材料到施工的各个控制节点、中间验收等环节进行安全、质量监督检查。

  为确保产品和污染物排放达到国家标准,该厂新上每年1万吨硫黄回收联合装置,采用国内最成熟的净化技术,酸性气体回收率达99%以上,每年可处理酸性气体1.06万吨,降低二氧化硫排放量1000吨以上。

  11月17日,随着合格的常压汽油、常压柴油改入油罐,改扩建110万吨/年重油催化装置顺利喷油,新建20万吨/年气体分馏装置正式进料,15套装置全部实现一次开车成功。11月23日,顺利产出合格油品。改造完成后,二氧化硫排放降低到200毫克每立方米以下,氮氧化物排放小于100毫克每立方米,粉尘排放小于50毫克每立方米。(记者程强 通讯员李崇辉)

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