茂名石化持续开展“节约一分钱,管理到精细”主题活动,不断深化精细管理,通过提高包装封口合格率、严格监控包装袋质量、提高职工操作技能和成本意识等措施,1-7月,重膜包装单耗5.14千克/吨,同比下降0.017千克/吨,创历史最好水平,从2008年起,连续5年在中石化同类装置排第一。
化工分部包装车间根据影响产品包装质量的各个因素,加强生产设备管理,仔细寻找影响包装封口质量和码垛质量的设备问题,继续在六个包装单元推行每周一次的设备保养制度,由当班操作工每周一次定期对管辖设备进行及时的清洁、润滑、紧固,对存在问题逐一进行解决。自从推行每周一次的设备保养制度以来,不仅延长了设备的使用寿命,维修费用也大幅度减少,从根本上实现了高效质优生产。
年初,针对产品批号打印所用油墨耗量过多的情况,包装车间及时更换整改了耗量较大的喷墨打印设备,并把喷墨打印启动开关从侧面移到输送皮带的上方,从而避免了因缝合线辫而造成的启动开关误动作,大大减少了油墨的耗损。车间要求操作工在膜卷使用过程中,逐步调整设备的最佳热合温度、包装速度、气源压力等工艺参数,并将其标准化、规范化,大大优化了操作生产,提高了工作效率,保证了产品包装封口质量。在车间班组,广为推广着这么一个操作小窍门:开机前将袋子调成正常的袋长;膜卷用到中间时,可以调短几毫米的袋长;膜卷用到小卷以及换膜卷时,再将袋子调成正常的袋长,此方法让膜耗比原来下降了0.1千克/吨。此外,车间要求当班操作工将设备故障时排出的弃袋进行清点分选,将还可利用的袋子放入班组公共柜中回用,此措施一年可节约140多万元。1至7月份,重膜包装比去年单耗下降了0.017千克/吨,按重膜包装年产量100万吨计算,车间在重膜包装方面就节约了17吨的袋膜,创效28.53万元。
针对包装设备本身的缺陷容易产生落地料,包装车间通过召开讨论会,大家出言献策,集思广益,总结出了在包装机底部及输送带的每个接口处放置大小不一的托盘,这个“金点子”施行,有效地接住从上面泄漏下来的白花花的料粒,大大地减少了落地料的产生,增加正品料的产量。据统计,仅今年1至7月份小小托盘就抢回54.84吨正品料,按每吨正次品料的差价2000元计算,就创下效益10.96万元。(钟大海 戴志慧)
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