5月9日,西江30-2油田一口生产17年的老油井日产油1030桶。该井完成大修后,已连续一个半月日产油超千桶,不仅是大修前产量的7倍,而且成为油田日产量最高、含水率最低的单井。
一次修井达到“点石成金”的效果,背后凝结着西江油田3年综合治理的硕果。
“之前,大液量开采模式曾为西江油田带来了十多年的高产稳产,但如果一直沿用这种方式,油田采收率损失将达5%~8%。我们宁可在产量上放慢脚步,也要追求采收率的最大化。”有限公司深圳分公司(下称深圳分公司)生产部采油工艺岗经理邹信波说。
为此,深圳分公司调整了开发策略,通过控制生产井液量,实现油田生命周期的最优化开采,同时打出一套治理低效井提高储量动用程度的“组合拳”。经过综合治理,西江油田群年均减少修井工作量9口,作业费用大幅降低,躺井率由最高时的10.7%下降至4%。特别是液量优化后,井下油管穿孔冲蚀得以缓解,油田生产时率明显提升,年度产油量反而有所增加。
随着故障井减少,深圳分公司采油工艺人员把目光投向了“百病缠身”甚至被判“死刑”的常关井,开展了一系列大修井技术攻关。他们摸索出一套简单、可靠、高效、低成本的修井工艺,着力提高修井成功率,并探索出总包、部分总包的风险共担、利益共享服务模式,大幅降低了作业成本。
通过创新,西江油田开井率一直保持在97%以上。在此过程中,深圳分公司还形成了套损井查堵漏、水平井分段酸化、水平井深穿透射孔解堵、超长跨接管机械堵水、复杂修井落鱼分段打捞等一系列创新技术。
今年,深圳分公司又将目标瞄准了西江油田的几口“老寿星”井。技术人员经过大修,将合采井改造为分采井,解决了层间干扰问题,并逐个解放低渗低含水层产能。今年前3个月,先后有两口井经过大修后复产,实现“1井变4井”的高效利用。(记者 牟银滔 通讯员 张庆华)
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