汽轮机高压主汽调节阀上下管口粗加工时,由于毛坯余量大,粗加工上下管口同心度要求在0.5mm以内,加工精度要求不是很高,常常采用普通镗床进行加工。此类阀体上下管口位于阀体对称两端面,中间隔一阀腔,上下管口之间距离超出镗床加工深度,不能在同一工位进行加工,需要再次反向装夹才能加工完。同时上下管口直径相差较大,上部管口直径粗加工到350mm,下部管口直径粗加工到150mm,加工时需要使用不同刀具。这样在加工完上部管口后,就需要换刀,工件翻转180°后重新装夹,找正后再加工下部管口,上下管口加工后是否同心需要要进行测量。
由于普通镗床设备精度不高,经过二次装夹找正之后,上下管口存在偏心问题。为了满足精加图纸要求,需要保证上下管口同心度0.5mm以内。现有的通用测量工具无法测量出偏心量的大小,粗加工后不能进行上下管口同心度测量,常常出现上下管口偏心量过大无法满足精加工需要的问题。因此迫切需要一种新的测量方法。
1 量具基本结构
结合图1~4说明本测量方法所使用的偏心测量工具的基本结构,偏心测量工具是由:支架1、锥度样板2、螺销3和吊环4组成的。
图1
图2
图3
图4
所述支架1的直径d1与高压主汽调节阀上部管口内径D1过渡配合,支架1开槽H2宽度比锥度样板2的h2宽度大4mm,支架1螺孔间距离h1小于锥度样板2的U型槽宽度H1,支架1上两个吊环螺孔7中心连线位于支架1圆柱面d1的对称中心线上,支架1端面5与两个吊环螺孔7中心连线6的距离为L/2(即为锥度样板厚度的一半),支架1的凸台部分宽度H3大于阀上部管口内径D1,锥度样板2的宽度d2比高压主汽调节阀下部管口内径D2小2mm,锥度样板2的厚度为Lmm。
图1是采用本发明方法进行测量的主视图;图2是量具件1的详图,图3是量具件2的详图,图4是汽轮机高压主汽调节阀阀体简图。
2 具体操作步骤
步骤一、将吊环4拧紧在支架1的螺孔7上,通过吊环4将支架1吊起,放入高压主汽调节阀上部管口上,支架1的直径d1与高压主汽调节阀上部管口内径D1过渡配合。
步骤二、将锥度样板2放入高压主汽调节阀进汽管口内,锥度样板上部的h2宽度处与支架1的开槽宽度H2处配合(H2-h2=4mm);锥度样板2的宽度d2处与高压主汽调节阀下部管口内径D2处配合(D2-d2=2mm);螺销3穿过锥度样板2的U型槽,通过螺纹与支架1的h1宽度处螺孔连接,螺销3的直销部分外圆与锥度样板的U型槽配合,销直径略小于锥度样板U型槽宽度。
步骤三、将锥度样板2的端面与支架1的端面5贴紧,使锥度样板2的宽度中心线位于支架1圆弧面d1的直径上,沿螺销3向左移动锥度样板2,使锥度样板2的底部d2处左端面与下部管口D2处左端面贴合,测量锥度样板2顶部h2处左端面与于支架1的开槽H2左端面处间隙Xmm,计算上下管口偏心量为(X-1)mm,根据计算结果确定偏心情况,如计算结果为正值,说明上部管口相对于下部管口向左偏,如计算结果小于零说明上部管口相对下部管口向右偏,如果偏差超过0.5mm,需要重新加工后再进行测量,直到偏心量符合产品加工要求。
3 结语
本方法能准确测量高压主汽调节阀上下管口粗加工后偏心量,精度达0.1mm,满足高压主汽调节阀上下管口精加工需要。提高高压主汽调节阀上下管口粗加工精度。设计的量具结构简单,操作方便,是一种高效实用的测量方法。