2013年,有限公司深圳分公司(下称深圳分公司)不仅实现了油气产量超过千万立方米的任务,还成功抑制了桶油成本的上升势头。数据显示,去年的桶油成本低于2012年,也低于有限公司下达的控制指标。在各项硬性成本费用飞涨的大背景下,深圳分公司是如何实现增储上产与成本控制之间的“双赢”的?
“刀刃用好钢”
做好“加法”增效益
“有限公司给我们的投资是有限度的,每年‘蛋糕’就这么大,我们先要对其‘切块’,再分配到各责任单位,”深圳分公司财务部报告岗经理谢菁菁介绍,“之后,我们还将对各单位执行预算的进度与质量进行跟踪管理,严格考核。”
投资主要用于增储上产,用有限的资金最大限度获取储量和产量,从而提升效益。2013年,为扩大储量规模,深圳分公司积极协调各种资源,克服恶劣天气等不利因素,提前完成了地震采集和自营探井作业,全年新增三级油气地质储量是考核指标的2.5倍。为提升产量,该公司通过措施增产、打调整井、提高生产时率等综合举措,精细挖潜老油田产能,使得老油田超产96万吨。
上马新项目是提高产量的直接途径,但投资需求大,如何用较少的投资换取较高的回报?2013年,深圳分公司优化管理,提高新项目的建设进度与质量。如西江23-1平台增扩井槽项目,工程、生产和钻完井等各部门通力协作,攻克技术难关,短短10个月就使该项目告竣,并获得可观产量。而对于最能“吸金”又直接影响新产能建设进度与质量的钻完井作业,该公司瞄准影响作业成本的机械钻速,根据地层特点“订制”提速方案,使得钻速大幅提高。
人人是“会计”
做好“减法”降成本
2月9日,番禺5-1油田A平台外输泵恢复正常。这台泵6日出现故障,平台没有像以前那样找专业承包商维修,维修人员自己动手把它修理好了,节约费用20多万元。
该平台生产模块在国外建造,主要设备以进口为主,维修难度大、成本高。最初,油田每年都要从国外采购大量配件,聘请国外专家前来维修,以确保油田生产正常运行。而在近年,他们一方面力推平台设备国产化,一方面强化自检自修能力,单是原油外输泵一项,维修费用就从2006年的300多万元降到了2013年的不足10万元。
类似的例子不胜枚举。为切实降低成本,深圳分公司及时传递成本压力,鼓励员工出谋划策。如有员工建议,在连接惠州21-1平台和储油轮的海管中,每日向密封圈注入的40升全氟密封油价格过于昂贵,可由价格稍低的液压油代替。深圳分公司研究认为可行后立即实施,年节省费用32万多元。2013年,该公司收集到345份这样的建议,产生直接经济效益3000多万元,间接经济效益6000多万元。(记者 张光明 通讯员 陈丽)
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