在同样的生产能力状况下,2006年9月同时投运1#尿素合成塔出口压力调节阀(P4阀)阀位从44.30%下降到15.43%,2#尿素合成塔P4阀阀位从34.14%下降到17.00%2007年7月中修时,对2台P4阀进行整体更换,更换的新P4阀与原P4阀型号和材质完全相同。更换后,1#尿素合成塔P4阀阀位为70.50%,2#尿素合成塔P4阀阀位为50.75%。在同样的生产能力状况下,运行至208年3月,1#尿素合成塔P4阀阀位为40.01%,2#尿素合成塔P4阀阀位为11.49%;阀位大幅度下降,内件使用周期只有7-8个月,满足不了企业3年2次中修的要求,影响尿素装置长周期安全生产
根据以上情况,对2007年中修时更换下的P4阀进行拆解,分析发现:2台P4阀的阀芯、阀杆、阀笼座出现不同程度的气蚀和腐蚀,造成阀内流量系数增大,出现阀位下降现象,其中气蚀和腐蚀的最严重的阀门的阀芯直接从阀笼座中穿出,根本起不到调节的作用。
2 处理措施
(1)改变P4阀整体设计,采用3级减压的方式,使阀内流速分布更合理(见图1)。第1级采用接管缩径(等效孔板),将调节阀的孔蚀转移到阀腔内;第2级处用单座节流(主节流)降压;第3级内部结构相当于孔板+单阀+套筒阀,阀笼座节流降压的结构更趋合理
图1 P4阀3级减压方式
(2)为了提高阀内件的抗冲刷、抗气蚀能力,提高了阀内件材质,由原A4钢(OOCrl7Mnl4MoZN)改为U3钢(OOCi25Ni20Mn3Mo3N),因含有较高的氮元素,钢的屈服强度、抗冲刷腐蚀、耐点蚀和腐蚀疲劳等性能得到了提高。
3 结语
改造后,P4阀运行效果良好,阀内件连续运行时间已经超过27个月,满足了企业3年2次中修的要求,为尿素装置的长周期安全生产打下良好基础随后将河南心连心化肥有限公司其他生产线的P4阀内件进行了升级改造,均取得了良好效果。
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