“我们通过采取措施挖潜气井潜力,使天然气的销售收入增加1亿多元,千方气的单位操作成本比年初预算下降了12元,同时也为我们今年完成限亏目标做出了贡献。”11月16日,华北油气分公司财务处处长李广耀说。
大牛地气田经过10多年的开发,累计拥有气井1551口,因多种原因,造成上百口气井不能正常释放产能,影响经济可采储量5亿立方米以上。为此,该分公司通过采取复活水淹井、加快遗难井投产、低效井转层改造等措施,让口口气井应收尽收,年累计增气达2亿多立方米,有效摊薄了气田操作成本。
水淹井复活,水中“捞气”1.4亿方
“DP54S井,之前是一口水淹井,通过采取充压气举作业,日稳产7000立方米,目前已稳产达到250多天。”在华北采气一厂采气管理六区,副经理汪毅告诉记者。
大牛地气田自2012年全面实施水平井开发后,目前已拥有水平井600多口,由于水平井产出水较多,极易发生水淹而被迫停产。今年初,华北油气分公司通过对水淹井井况、储层潜力、经济指标综合分析,确定对68口具有潜力的水淹井进行优先治理。
“我们总结出复活水淹井好几套经济实用的方法,如果井筒内自身压力还可以,就利用‘环空激动’方法,即可实现排液。”汪毅说。“如果水淹井自身压力较低,我们就利用站内压力较高的气井做气源,对水淹井采取‘临井高压气举’的方法,这两种方法操作简单,只需要倒换一下阀门,几乎是零成本。”DPS-45井利用临井高压气举,日复产8000立方米。
如果以上两个条件仍不具备,他们就利用气举车进行气举。“我们以天然气做为气源,给水淹井实施气举作业,一天可气举3~4口井,平均单井成本仅几千元。”采气一厂作业管理队队长张武生说。
“针对潜力较大,水淹严重的井,我们还可以利用‘液氮气举’方法,这种方法气举压力大,复产效果好。”DPT-54井通过采取液氮气举作业,日稳产3.2万立方米,是生产最稳定的一口井。
截至目前,68口治理方案井中65口成功增产,日增产50万立方米,累计增气9000万立方米。“同时,我们通过自行排查,对55口发生间断性水淹井采取气举复产,累计增气5000万立方米,两项合计达到1.4亿立方米,花费的成本不到500万元。”华北采气一厂主持工作副厂长何云说。
遗难井上岗,复产增气1亿方
“今年我们通过对25口遗难井加大投产力度,已经18口单井管线接入了集气站,另外7口进行了井口CNG、LNG回收,恢复产能20多万立方米。”华北油气鄂北产能建设指挥部主任陈英毅说。
气田在建设过程中,完钻测试完的气井因地理环境、村民地界纠纷等多种原因,不能及时释放效益产能,将会造成不小的浪费,至去年已累计150口气井不能及时接入管线、释放产能。
为攻破这些遗留的“老大难”问题,鄂北指挥部展开攻关,责任落实到指挥部相关领导,排出解决问题的时间节点,负责协调工农关系的人员现场蹲点,苦口婆心给当地村民讲政策,逐口井攻破。去年有40余口井完成了单井管线的敷设,使长期停待井“上岗”产气。
今年,他们又排查出25口井进行攻关,协调人员肖西才负责的3口井,2014年以来一直未能接入管线,曾一度被放弃,他采取机制灵活的思维方法与当地镇政府沟通,使补偿标准达到合理范围。10月份,这3口井的单井管线得到敷设,可恢复产能5.8万立方米。
另外,对其中一些边远的气井,或者地处湖泊,敷设单井管线成本巨大的气井,他们采取CNG、LNG回收的办法,陆续对32口气井进行井口天然气回收,今年已回收气4000余万立方米,预计全年回收气超过5000万立方米。
“自去年以来,排查出来的82口遗留难接进站井,今年底将全部盘活,累计恢复产能80余万立方米,今年可贡献1个多亿立方米的气产量,下一步还要继续加大新下达盘活存量探井投产力度。”陈英毅说。
低效井转层,释放产能200万方
“大牛地气田拥有7套气藏,初期利用直井开发时,只选择了相对高产的层位进行生产,经过10多年来的生产,这些井稳产期达到了极限,逐步进入低效井行列,而其他层位还未动用,这也是一笔较大的存量资源。”该分公司油气田开发部副主任王智说。
“经排查分析,大牛地可挖潜的气井有400余口800井层,约占总资源量的1/3,挖潜这部分低效井资源,可恢复产能200万立方米,是‘十三五’期间、甚至‘十四五’之后重要的稳产保证。”
前几年,华北采气一厂针对部分低效老井实施了转层射孔压裂改造,使低效井再次焕发了“青春”。其中 D1-1-118井通过压裂改造,产气量提高了4倍,日配产达1万立方米。该井在保留原生产层位盒2层的基础上,对潜力较大的山2层实施压裂改造,使该井多层“串通一气”获得重生,实现了“多层合采”。
随着天然气市场回暖,也是气田稳产的需要,低效井转层改造再次引起该分公司重视,他们计划成立专业的措施作业施工队伍,陆续对气田内具有潜力的800井层进行转层压裂改造,让具有潜力的产气层继续发挥作用。
“初步排查出84口有潜力低产井,通过改造,可恢复年产能1.12亿立方米,单井投资成本即使按最高260万元计算,要比新钻一口井节省1000万元以上。”何云说。