4月20日,记者从吉林油田乾安采油厂开发所所长高敬瑜口中获悉,已经开发31年的吉林油田乾安采油厂,依靠技术力量挖潜增效,依旧保持年产60万吨以上的原油生产能力。在低油价“寒冬期”,在吉林省乾安县这个以“井”字方形为单位的特殊地域,乾安采油厂以科技做先导,原油日产1679吨。
新型技术不断涌现
乾安采油厂曾连续7年稳产百万吨以上。但由于开采年限过长和储层资源品位差,乾安油田面临老区自然递减加快、新区资源接替不足等问题。
2014年开始,乾安采油厂积极配合吉林油田开展大规模二氧化碳无水蓄能压裂技术攻关。这项技术采用液态二氧化碳作为压裂液代替常规水基压裂液,将石英砂或陶粒等支撑剂挟带入地层形成高导流裂缝,实现增产改造全过程无水相。并在黑+79-31-45井、让53平9-3井等6口井推广起来,为乾安地区致密油气藏提产增效找到了“法宝”。
针对乾246致密油区块复杂的地质情况,乾安采油厂还与科研单位开展了一体化技术攻关。为提高钻速、缩短周期、降低成本,开发中,这个厂优选二开浅表套井身结构。研发强封堵低滤失钻井液体系,满足二开浅表套施工需要。集成应用钻井提速工艺技术、优化钻具组合、钻进符合率大幅提升。优化蓄能式体积压裂方案设计,致密油水平井提液增产效果明显。截至一季度,在乾246致密油区块已开发新井27口,日产油135吨。
开发水平不断提升
面对低油价考验,作为吉林油田第一产油大户的乾安采油厂压力巩固,在降本增效的大前提下,想要油田产能根基,依靠技术创新实现效益开发是这个厂攻关第一要务。
去年以来,这个厂立足稳固开发基础,着力开展油藏精细刻画和注水试验攻关工作,并在油藏认识上取得的一系列专业成果有效应用于注采调控工作,稳产形势逐步好转。2015年全年自然递减11.2%,比2014年减缓1.9%,开创近年来注水稳产最好局面。
2015年,乾安采油厂地质所通过编绘、收集、整理各个区块图幅和数据,形成了数据全面、系统的四大油田图册526页,为后续开发提供了翔实准确且十分珍贵的地质资料。同时,持续强化厂院合作、双向交流,在攻关测井二次解释、储层建模和图形刻画等方面,科研成果日趋精细、成熟。
要达到低投入、高产出的效益目标,注水挖潜是最好的方式。面对注水挖潜技术瓶颈,去年开始,乾安采油厂以油藏认识为基础,重点开展前瞻性控水、引效注水和强注试验,全年累计增油1656吨,一举实现油田开发提质和创效两个目标。
挖潜难题不断攻克
面对低渗透储层的有效挖潜,乾安采油厂认识到,高投入、多环节的批量试验性挖潜已不再可取。为提高措施有效率,降低投入产出比,今年,这个厂重点开展二氧化碳吞吐、集团压裂、氮气吞吐、700型解堵和压裂等技术攻关,借此挖潜提效。
今年年初以来,乾安采油厂重点开展对低效井、无效井开展技术攻关,尤其是大力开展长停井侧钻潜力研究。这项技术可在老井筒下,向剩余油潜力方向钻进,其投入远远小于打新井。这个厂认真梳理停产井储层动用情况、停产原因、停前产量、停产状况,并对其分类,初步从738口停产井中优选出侧钻潜力井53口,为下一步高效挖潜奠定了基础。
为充分发挥技术优势,加大措施增油力量,乾安采油厂专门成立技术型试验队伍,购入解堵药剂,自主实施700型水力解堵、常规药剂解堵等增油工艺或措施,降低措施成本。一季度,这个厂对3口井实施新型700型酸化解堵压裂工艺,其中一口井增油效果明显,剩余2口井排液状况良好。自主实施油井解堵110井次,单井节省措施费用1.7万元,在达到预期效果的同时,累计降耗近190万元。
专家点评:
乾安采油厂在发展过程中面临各种开发矛盾和技术瓶颈,正是凭借着技术的不断创新,才渡过一道又一道难关。
乾安采油厂目前已形成了油藏研究、精细注水、措施挖潜等5个系列多项成型技术。从油藏认识方面、注水及措施挖潜等方面开展了诸多低成本、高效益的基础工作,为采油厂降本增效奠定了基础。与此同时,近年来还重点开展了二氧化碳驱替、致密油体积压裂等重大试验,为今后的发展探索了一条新路。
乾安采油厂综合含水82%,目前已进入高含水开发后期,面临着剩余资源难以实现有效动用、水井问题导致的注水稳产难度大和缺少主体成型措施挖潜技术等诸多难题。乾安采油厂的开发技术人员,正蓄力待发,以提高技术水平、加强开发管理为目的,本着“向技术要油,向管理要油”的思路开展工作,紧紧围绕油田开发面临的层间、层内和平面“三大开发矛盾”,通过精细储层刻画、合理优化注水方案、重点技术攻关和管理提升为手段,不断提高油田开发水平,为抵御低油价“寒冬”,实现持续稳健发展保驾护航。(乾安采油厂常务副厂长兼总地质师 李国)