台州:“两化”融合 浙江艾迪西向“阀门智造”迈进
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2015年06月11日 来源:互联网 浏览量:
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司是玉环阀门出口的龙头企业,也是一家专业生产阀门的台资上市企业。公司通过自动化改造、信息化管理,大幅节约了人力物力,提升了品质,提高了效益。去年在行业萎缩的严峻形势下,实现
浙江艾迪西流体控制股份有限公司是玉环阀门出口的龙头企业,也是一家专业生产阀门的台资上市企业。公司通过自动化改造、信息化管理,大幅节约了人力物力,提升了品质,提高了效益。去年在行业萎缩的严峻形势下,实现销售额18亿元,同比增长20%。今年一季度依然势头不减。
章佩瑶:“这里是浙江艾迪西流体控制股份有限公司的装配车间,我身后这台就是公司自主研发的自动装配机,与传统的装配流水线相比,不仅提高了装配效率,而且产品质量也更稳定。”
这6台自动装配机是艾迪西投资480万元自主研发的,去年6月上线以来,不仅使成品装配车间减少了60个工人,还大大提高了公司的产能。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司城关厂厂长钟鹏鸣:“我们传统的是流水线一条线15个人,每天生产8000至10000件,现在我们用自动组装机以后,1个人一天可以生产4000件,通过测算大概1个人可以取代10个人工,这样我们在节约成本上面,包括提高质量上面、提高效率方面都非常有帮助。”
而在阀门生产车间,57台高效精密水车正在精准运行,每台水车除了产量是一般数控4台组合的5倍外,占地面积只需同产量数控占地面积的45%。今年4月,公司为其中2台高效精密水车安装了自主研发的机械手,以取代人工上下料。
另外,同时运行的40台自动车床,品质精度也远高于普通仪表车床,使阀门总日产量从原先的5000只增加到现在的40000只,原来仪表工1人只能操作1台仪表车床,现在1人能操作6—8台自动车床。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司城关厂厂长钟鹏鸣:“通过我们机器换人,原先我们正常每个月订单在2500万左右,以前最多需要1100个人,现在我们人数减到700个人,都完全能够满足出货要求。”
据了解,艾迪西每年都会投入5000万元左右资金用于自动化改造,目前,年产3700万套阀门自动加工与装配技术改造项目”拟投入资金3472万元,项目完成后将大大提高公司的产能、强化工艺技术能力、增加成本竞争优势。
章佩瑶:“这里是浙江艾迪西流体控制股份有限公司的生产车间,我们在车间门口可以看到这么一块大屏幕,上面清晰地显示了产品的生产进度以及任务数等信息,可以说是一目了然。”
艾迪西每天都有700个订单在工厂里流转,如果单靠人工,需要花费很大的精力才能追踪到位。自从2008年开始引进信息化管理平台并成功运行之后,公司又在2011年导入工厂的全自动化控制,并且不断完善,现在从接订单、排订单,到每台机器的生产情况,都会在信息化管理平台中实时显示,公司主管可以通过电脑或车间的大屏幕掌控生产情况,而客户也可以通过信息化平台查询订单完成进度。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司信息总监黄清源:“目前看到这套系统,可以随意掌控整个工厂的生产状况,包括所有机器的利用加工率。整个信息化的过程,增加整个工厂运作的效率。我们现在预计在今年的下半年或明年,我们会逐步把它做一次更新的升级。”
近3年来,艾迪西在设备引进上投入资金约1.2亿元,同时每年投入1000万元用于自主研发设备。目前已拥有90项专利证书,还有19项专利正在申请中。通过自动化改造、信息化管理,企业盈利能力大幅提高,员工数量减少了30%,人均工资提升了20%,企业与员工,获得了双赢。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事长李家德:“企业转型升级是必走的道路。中国的人口红利早就结束了,不用大量的信息化跟自动化的话,我们的成本是降不下来的。作为转型升级,我们会持续地进行下去。”
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