12月3日,记者从有限公司湛江分公司研究院了解到,莺歌海气田开发项目组在乐东22-1气田跟踪实施的3口调整井增产效果喜人。3口调整井实施后,乐东22-1气田日产量增加80万立方米,今年累计产气将达到7200万立方米以上。
乐东22-1气田一期的13口开发井于2007年投产,2012年,下层系两口主力生产井因见水而被关停。气田二期开发也骑虎难下,由于气田上层系气藏类型为底水气藏,气藏埋深仅560米,先天不足的前提下进行2个水下井口开发,开发成本高,短时间内难以建产。
莺歌海气田开发项目组联合其他部门精细研究,优化上层系气藏开发方案,最终决定在已有的生产平台上实施两口大位移水平井。这两口井也是南海西部浅层开发实施难度最大的井,因为它们不仅位于地震模糊区内,断层发育情况、地震预测的构造深度存在较大不确定性以外,而且水平井轨迹需在水平段穿行较长距离才能到达设计靶点,加之入砂后的水平段井轨迹要求贴近储层顶面,再次增大了随钻分析及轨迹调整的难度。
与此同时,气田下层系两口主力生产井的出水原因也被找到,项目组重新分析了气水关系,再次评估下层系探明地质储量,搞清该气组剩余可采储量分布,提出了1口侧钻调整井的井位,这口井也位于地震模糊区内。
3口井资料获取不全的前提下还要实现批钻生产,项目组联合勘探开发部、钻井部对三口调整井实施难点进行了反复分析,准备了完备的解决方案。调整井方案实施过程中,三部门随钻人员对现场动态实时跟踪,综合分析钻井、录井、随钻测井资料,及时对比钻遇地层,卡准目的层位深度,并在莺歌海盆地首次应用边界探测技术完成轨迹调整。3口调整井气层钻遇率达100%,成功投产并达到了设计产能。(记者 王凌竹 通讯员 裴兵兵)